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9月份,甲班RH合金补加率下降到12.1%,不仅保证钢水质量,还发生必然的效益。对比之前,9月份RH炉环流时间共减少了30分钟,减少氩气耗损约30立方米;由于RH炉措置时间比本来减少了,有效减少钢水对耐材的侵蚀,减少了耐材损耗,进而迟误RH炉真空槽的寿命,同时为行车周转腾出更多时间,有效避免铸机降档速等钢水。
近期,陕钢集团汉钢公司转炉煤气回收量转炉煤气回收月累计指标较3月份指标晋升了10.8m3/t,达到历史好程度,晋升比例高达9.30%,工序能耗提高2.7kgce/t,能源成本降低2.052元/t。
以往转炉炼出的钢水送LF炉精辟时,视品种、成分要求,需在LF炉插手合金进行成分调节。因受多种因素影响,加合金、调成分很难“一次命中”。之前,连铸机拉钢速度较慢,LF炉调节成分要先后3次取样化验、冶炼,先粗调,后微调,才能调配到方针成分。如果成分仍不及格,钢水就要送到RH炉补加合金料,这样就会增加成本,迟误冶炼时间,增加RH炉合金补加率(炉数)。
为火速扭转近况,甲班班长陈兵想出了一个法子:要想2次调节到位,需要对钢水成分判断精确,取样代表性强。转炉炼钢时已预先插手必然量的合金,以前班员只是在钢水进站、升温、熔化合金后,取样化验,才得知钢水成分。班长现要求巨匠对转炉加合金量进行预算,与本身次取样化验的功能比对,以此提高班员对成分判断的精确性。以此判断为依据,精准进行第二步的冶炼操作,实现合金插手量的精准节制,从而提高LF炉成分命中率,降低RH炉合金补加率。